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Diesel avec accoups à l’accélération et ralenti instable
(Golf 3 1.9L TDI et beaucoup d’autres…)

Corps d'actuateur avec de la limaille de ferVotre véhicule Diesel a un ralenti instable et fait des accoups à l’accélération ?
Ce véhicule a déjà beaucoup roulé (environ 200 000km) ?
On vous a diagnostiqué un problème de pompe à injection ?

Votre pompe à injection a bien un problème mais peut-être plus petit que vous ne le pensez.

Ma petite panne à moi

J’ai eu ce problème sur une de mes voitures: une Golf 3 1.9L TD qui affichait 250000km. Avec mon frère nous avons longtemps cherchés  l’origine du problème et avons même changé plusieurs pièces sans résultat (dont un injecteur pilote à 230€).

Lorsque nous avons réussi à utiliser le logiciel de diagnostique VW VagCom, celui-ci nous a signalé une erreur sur le « Transmetteur de course du tiroir de régulation de débit G149 ». Nous avons donc précisées nos recherches sur internet jusqu’à tomber sur des discussions parlant d’un problème d’encrassement de la pompe à injection. Quand j’ai eu suffisamment d’informations, j’ai dit à Jérémy : « Perdu pour perdu, on essaye! ».

Résultat: le problème provenait d’un encrassement de la pompe à injection avec de la limaille de fer. Après nettoyage, le moteur tourne comme un charme. J’ai revendu la voiture 2 ans plus tard et elle tourne encore 4 ans après la vente.

C’est quoi le « Tiroir de régulation de débit »  ?

Pour le savoir, il faut s’intéresser un peu au fonctionnement de la pompe à injection concernée. Dans notre cas, nous allons voir plus particulièrement ce qui permet de contrôler le débit de la pompe.


Eclate de pompe injection Bosch avec RED

Les composants référencés sur cette coupe de la pompe injection Bosch sont les suivants:
  1. Le tiroir de régulation : C’est une bague qui coulisse sur un piston.
  2. Le piston de distribution : C’est un axe creux avec des trous sur le côté. Certains de ces trous sont derrière le tiroir de régulation. Quand on déplace le tiroir, les trous restes bouchés plus ou moins longtemps pendant le cycle de distribution. C’est ce qui fait varier la pression et donc la quantité de gasoil distribué.
  3. Le régulateur : C’est ce qui assure la Régulation Electronique de la Distribution (RED).
  4. Le transmetteur de course du tiroir : C’est un capteur qui lit la position du tiroir de régulation pour la fournir au calculateur du moteur. La position est lue grâce à un capteur différentiel à bagues de court-circuitage.
  5. L’actuateur : C’est ce qui commande la position du tiroir de régulation. C’est un simple servomoteur qui fait tourner un axe. Cet axe a une petite rotule excentrée au bout. Cette rotule est enfichée dans un trou sur la bague du tiroir de régulation. Si vous tournez l’axe, la rotule bouge et le tiroir aussi.
Vous voyez également que le régulateur a un petit trou sous la bobine de l’actuateur. Le gasoil passe donc dans le régulateur et peut ressortir par le retour gasoil en haut. C’est également nécessaire car le régulateur contient aussi un capteur de température de gasoil.

Retour sur l’erreur signalée par VagCom

L’erreur signalée était la suivante : Erreur sur le transmetteur de course du tiroir de régulation G149.
Le transmetteur de course, c’est le capteur de position (4).
Le tiroir de régulation, c’est … le tiroir de régulation (1).
Mais en réalité, le problème vient de l’encrassement de l’actuateur (5).

Pourquoi l’actuateur s’encrasse ?

Le problème est que le carburant passant dans la pompe à injection contient une infime quantité de limaille de fer. Ne me demandez pas d’où vient cette limaille, je n’en sais rien.

L’électro-aimant de l’actuateur attire naturellement cette limaille. Pour compenser, le régulateur est protégé par un aimant sensé stopper la limaille au petit trou sous le régulateur. Malheureusement, cet autre aimant n’est pas éternel.

Au bout d’environ 200 000km, l’aimant de protection est fatigué et l’électro-aimant accumule la limaille. Quand il y en à trop, l’actuateur coince et le contrôle du régime moteur est perturbé. Cela peut provoquer un ralenti instable et des accoups à l’accélération.

Si on accélère franchement, les accoups disparaissent temporairement. Toutefois, ce problème ne fait que s’aggraver au fil du temps si l’on ne fait rien.

Solution pour bricoleur ou pas

Pour les moins bricoleurs, il suffit donc de faire changer le régulateur par un diéséliste (350 / 400€ neuf + main d’oeuvre).

Pour les plus courageux et surtout expérimentés, il reste possible de démonter l’actuateur pour nettoyer la limaille. C’est ce que nous allons voir maintenant.

Est-ce que ça vous concerne vraiment ?

Ce problème m’a été signalé sur Golf 3 1.9L TDI, AUDI 80/100, BMW, camion Mercedes, Terrano II, Maverick. Vous le retrouvez sur de nombreux véhicules car le problème provient du type de pompe injection, pas du moteur en lui-même.

Pour savoir si vous pouvez être concerné, il faut regarder le type d’accélération de votre moteur. Si votre cable d’accélérateur est branché sur votre pompe à injection, vous avez une accélération mécanique. Votre pompe ne contient donc pas d’électro-aimant.

En revanche, si votre câble d’accélérateur n’est pas branché à votre pompe à injection, celle-ci est sûrement commandée par un électro-aimant. Pour en être sûr, regardez si une grosse nappe électrique sort de votre pompe. Cette nappe sert à alimenter l’électro-aimant et à lire la température du carburant ou l’ouverture du débit afin que le calculateur pilote correctement le moteur. Dans ce cas, il y a sans doute un électro-aimant dans la pompe et le problème peut se produire.

Plusieurs types de régulateurs existent. Certains peuvent également avoir des pistes qui s’usent et provoquer des problèmes similaires. C’est notamment le cas sur les vieux moteurs BMW.

J’ai également vu des discussions sur des symptômes similaires ne se reproduisant qu’en hiver. L’origine était alors des injecteurs encrassés et des bougies de préchauffage fatiguées. Comme souvent en mécanique, un problème peut avoir diverses causes. Donc dans le doute, consultez un diéseliste ou votre garagiste au moins pour passer la valise de diagnostique.

Si votre problème provient bien de l’actuateur, ce qui suit vous aidera à régler le problème pour 0€.

Attention, intervention risquée !

Attention, cette intervention demande une certaine expérience de la mécanique et une grande rigueur. Un remontage juste approximatif peut causer divers problèmes comme un ralenti mal réglé ou tout simplement l’impossibilité de démarrer.

De plus, cette intervention tient plus du bricolage que de la réparation « officielle ». La majorité des garages refuseront donc tout simplement de la faire. Et je ne leur reprocherai pas.

Soyez aussi très attentif au nettoyage lors de cette intervention. Si quelque chose tombe dans la pompe à injection, il pourra l’endommager ou boucher un injecteur. Vous serez donc obligé de démonter complètement la pompe ou votre circuit d’alimentation. Pour vous donner une idée du type de travail, je vous conseille ce magnifique tutoriel sur la Réfection d’une pompe à injection Bosch.

Voyons maintenant comment procéder dans le cas spécifique de la Golf 3 1.9L TDI avec pompe Bosch.

Etapes de l’intervention

  • Déconnexion du régulateur
  • Dépose du couvercle de régulateur
  • Dépose du régulateur
  • Démontage du régulateur
  • Nettoyage de l’actuateur
  • Remontage du régulateur
  • Repose du régulateur avec son couvercle
  • Purge de l’air du circuit d’injection

Déconnexion du régulateur

  • Nettoyage d'actuateur de pompe à injection sur Golf 3 1.9L TDVue initiale du moteur de la Golf 3 1.9L TD
  • Retirez le carter plastique du moteur.
  • Nettoyez les environs du régulateur avec du gasoil afin d’éviter l’introduction de corps étrangers dans la pompe.
  • Marquez la position du régulateur à la pointe à tracer ou avec de stylo peinture. Ceci permettra de le remonter exactement à la même position. Le régulateur peut en effet légèrement coulisser de gauche à droite ce qui modifie le ralenti et empêche parfois de redémarrer.
  • Débranchez la fiche de commande électrique ainsi que ses 3 attaches. Laissez là vissée sur le régulateur.
  • Débranchez le retour de gasoil.

Dépose du couvercle de régulateur.

  • Le couvercle est fixé par 4 vis (3 vis Torx + 1 vis à tête triangulaire à coins ronds). Pour cette vis spéciale, une petite intervention à la scie à métaux (ou Dremel) permettra d’obtenir une tête pour tournevis plat. Dernier détail, la vis est collée.
  • Nettoyez dès la vis desserrée pour éviter que des saletés n’aillent dans le puits de la vis.
  • Vous voyez alors le plateau électrique avec le capteur différentiel et ses bagues de court-circuitage.
  • Camouflez les alentours du régulateur avec du tissu propre ou du rouleau essuie main. Cela évitera les saletés dans la pompe.

Dépose du régulateur

  • Dévissez les 3 vis Torx (4)
  • Déposez le régulateur en le soulevant bien droit. Ceci évite d’abîmer la bille située au bout de l’axe de l’actuateur.
  • Vous voyez alors le corps de pompe sans régulateur. Une lumière vous permet de voir le tiroir de régulation avec son petit trou pour caler la rotule de l’axe d’actuateur. Ne bougez pas le tiroir car au remontage il faudra reposer le bout de l’axe de l’actuateur dans l’encoche.
  • Le régulateur est maintenant sur l’établi.

Ne faites surtout rien tomber dans la pompe à partir de maintenant. Sinon, vous serez bon pour la démonter complètement.

Nettoyage sans dépose du régulateur

Des visteurs m’ont signalés avoir nettoyé leur actuateur en laissant le régulateur monté sur la pompe.
Cela évite en effet 2 problèmes.
  1. Le régulateur n’est pas décalé lors de la dépose/repose.
  2. La bille en bout d’axe d’actuateur ne peut être abîmée.

En revanche, je ne me souviens plus comment ils ont pu dessertir la tête de l’axe d’actuateur (ci-après) sans immobiliser l’axe. Cette étape nécessaire pour faire un bon nettoyage nécessite en effet la dépose du régulateur.

Si vous avez procédé de cette façon, n’hésitez pas à donner des précisions à ce sujet. Je complèterai alors ce tutoriel.

Démontage du régulateur

Le régulateur est déposé. Il faut maintenant le démonter pour accéder à la limaille.

  • Retirez les 2 petits boulons du cache en plastique. Ils protègent les cosses de la nappe électrique, le capteur de température de gasoil et les fils de la bobine d’actuateur.
  • Déposez les 2 petites vis qui maintiennent les fils de la bobine d’actuateur. Attention, je crois qu’elles ont un pas à gauche.
  • Sortez ensuite les fils de la bobine de leurs rainures. Sinon, vous serez gêné pour bouger le plateau par la suite.

Dépose de la tête d’axe d’actuateur

L’axe d’actuateur est composé de 3 parties qui remplissent chacune un rôle:

  • la tête de l’axe avec sa branche : cette branche contient une des 2 bagues de court-circuitage du capteur de position.
  • le corps de l’axe et ses palettes métalliques: ces palettes vont être attirées par l’actuateur et faire tourner l’axe
  • le pied de l’axe avec sa rotule : cette rotule va se déplacer avec l’axe et bouger le tiroir de régulation.

Pour sortir le plateau électrique il faut déposer la bague mobile du capteur différentiel…sans la casser.

De plus, au remontage, il faudra repositionner la bague du capteur avec le plus de précision possible. Il faut donc pouvoir mesurer sa position.

Personnellement, je l’ai fait à l’oeil et je n’ai pas eu de problème. J’ai eu beaucoup de chance…mais alors vraiment beaucoup.

Mais pour cet article, j’ai quand même essayé de creuser le sujet.

Fonctionnement du capteur différentiel à bagues de court-circuitage

Capteur différentiel à bague de court-circuitagePour simplifier extrêmement, ce capteur génère 2 champs magnétiques alternatifs. Ces champs traversent 2 bagues en cuivres dans lesquelles apparaissent alors deux courants induits par les champs. Ces bagues sont appelées « bagues de court-circuitage ». Une de ces bagues est fixe. L’autre bague peut pivoter sur l’axe. Les courants induits dans les bagues dépendent de la position de la bague. La bague mobile va donc avoir un courant qui varie contrairement à celui de la bague fixe. Le position est donc donnée par la différence entre les 2 courants induits dans les 2 bagues.

Bon. Je vous l’accorde. C’est pas simple.

Mais par contre, vous obtenez ainsi un capteur de position sans aucun contact et donc sans usure.

Ce type de capteur est également appelé capteur à effet Hall. Toutefois, j’ai vu certains forums où tous n’étaient pas d’accord sur ce point. Certains disaient que cela dépendait de la génération de la pompe. Je reste donc dans le doute à ce sujet.

Je vous propose quelques méthodes plus ou moins précises pour vérifier la position du capteur.

Mesure électronique : générateur de courant alternatif + oscilloscope

Il est possible de simuler le fonctionnement du moteur en branchant un générateur de courant alternatif sur les broches du régulateur. Un voltage de 2V doit suffire. Utilisez un multimètre pour repérer les broches correspondants aux 2 bobines du capteur.

Avec un oscilloscope, il faut ensuite capter les 2 courants produits par les bagues de court-circuitage. Au repos, ces courants devraient être égaux. Il sera même possible de vérifier la différence au repos de ces 2 tensions avant de déposer la tête du capteur. Ceci permettra de détecter un décalage déjà présent.

Cela me semble être la solution la plus précise mais je n’ai jamais pu la tester faute de matériel.

Mesure mécanique : calage plastique taillé sur place

Dans un emballage plastique rigide mais découpable, découpez un cercle de la taille du capteur.
Faites ensuite un trou au centre pour pouvoir caler le plastique sur la vis de tête d’axe.

Découper ensuite une encoche sur le rayon de ce cercle et pliez là pour en faire une cale.
Cette cale devra se caler sur la bague fixe.

Découpez une seconde encoche à replier. Cette cale sera à caler sur la seconde bague.
Vous pourrez tailler cette cale petit à petit pour obtenir la position la plus précise

C’est solution ne coûte rien et ne vaut pas grand chose. C’est vraiment histoire d’avoir un calage.

Contrôle via VagCOM

Un visiteur m’avait signalé qu’il était possible de vérifier la position du capteur différentiel grâce à VagCom : un logiciel de diagnostique pour VW.

Je n’ai malheureusement plus ce logiciel, ni la Golf sur laquelle le brancher pour qu’il fonctionne. Je ne peux donc rien dire sur cette technique.

Si vous avez l’information, signalez le en commentaire.

Dépose de la bague mobile du capteur différentiel

Une fois la position de la bague mobile mesurée, il reste à déposer la tête d’axe qui inclus la bague.
  • Placez régulateur sur un étau
  • Retirez la vis en tête d’axe. Elle sert uniquement à sertir la tête d’axe qui est conique à l’intérieur.
  • Avec une douille 6 pans, maintenez la tête de l’axe à mi-course sur l’arc. La branche sur le côté de la tête entoure l’arc en métal. Si la tête bouge trop pendant l’intervention, vous casserez la branche et l’actuateur sera mort. Il faut donc bien immobiliser la tête.
  • Bloquez le bout inférieur de l’axe avec une clé plate. N’abîmez pas la bille excentrée en bout d’axe !
  • Faites pivoter le bout inférieur de l’axe avec la clé plate sans faire bouger la tête. Cela va dessertir la tête.
  • La tête de l’axe d’actuateur peut maintenant bouger mais reste retenue par l’arc en métal.
  • Le plateau électrique n’est donc plus retenu par la tête d’axe.
Attention à bien immobiliser la douille qui maintient la tête d’axe pendant le desserrage de l’axe. Le mieux est de caler la clé sur le bord de l’établi ou de l’étau afin de l’empêcher de bouger.

Dépose du plateau électrique

La dépose du plateau peut être faite soit en cassant les soudures de la broche électrique, soit en faisant pivoter le plateau.Dans le premier cas, il faudra ressouder les connexions de la broche. Mieux vaut donc essayer de faire pivoter le plateau et ne ressouder que si vous cassez une soudure pendant le pivotement du plateau.
  • Dans les 2 cas, commencez par retirer les écrous des tiges filetées qui maintiennent le plateau.
  • Démontage de la broche électrique
    • dévisser les 4 vis du connecteur électrique
    • écartez « juste un peu » le connecteur du régulateur. Faites attention aux joints verts derrière la broche. Il faudra bien les replacer au remontage.
    • avec un tournevis plat moyen écartez un peu les fils de fer des pattes (2)

Déposer le plateau en cassant les soudures

  • Cassez les soudures de la broche. Personnellement, nous les avons cassées avec une pince en forçant pour déplacer le fil vers le bord de la patte.
  • Déposez ensuite le plateau en le soulevant.

Déposer le plateau en tordant les pattes de la broche

  • Faites monter le plateau le long de ses tiges filetées en tordant les tiges de la broche.
  • Puis pour finir faites pivoter le plateau pour accéder à l’électro-aimant.

Des visiteurs m’avaient signalés avoir procédé ainsi donc j’ai fait le test sur une pompe HS. J’ai cassé une broche en sortant le plateau. 2 fois de suite. Mais c’est surtout dû au fait que j’y suis allé vite et comme un bourrin. Donc allez-y avec doigté malgré la solidité des soudures.

4 petits conseils pour pivoter le plateau sans problème:

  • Prenez votre temps.
  • Dévissez la broche électrique pour gagner en souplesse. J’ai oublié ce jour là.
  • Ne forcez pas sur le plateau en plastique. Il est solide mais pas incassable.
  • Prenez votre temps.

Le vrai problème apparaît : la limaille !

Après avoir retiré le plateau électrique, vous avez accès à l’électro-aimant. C’est là que se situe la vrai cause de votre panne. Il s’agit des petits points qu’on voit partout : de la limaille de fer.

A ce point, ça devient vraiment gênant. Les filandres, c’est aussi de la limaille. Personnellement, le frottement généré par la limaille était tel que certaines pièces avaient changées de couleur à cause de l’échauffement.

On peut parfois arriver à des cas extrêmes comme ici. Et le pire, c’est qu’une fois tout nettoyé, il y a de forte chance que tout remarche comme au premier jour. Respect.

On y est presque mais, avant de nettoyer, il va falloir finir de démonter l’actuateur.

Démontage de l’électro-aimant

  • Déposez les 2 petits ressorts de rappel de l’axe. Attention, c’est du ressort sauvage. Ca saute partout dès que vous les quittez du regard.
  • Déposez les 4 tiges filetées en laiton. Notez bien leur emplacement.
  • Déposez le corps de l’électro-aimant.
  • Vous avez fini de démonter l’actuateur qui est maintenant prêt à être nettoyé.

Nettoyage de l’actuateur

Il faut maintenant nettoyer l’ensemble corps d’électro-aimant + bobine + corps de régulateur. J’ai utilisé un pinceau et de l’essence puis une soufflette. Vous pouvez même utiliser un autre aimant plus puissant, histoire de retirer le max de limaille.

Soyez minutieux car le peu de limaille restante ira se recoller sur l’électroaimant dès la remise en service.

Remontage du régulateur

Pour le remontage, on refait tout à l’envers.

  • Repose du corps de l’électro-aimant.
  • Repose des tiges filetées en laiton.
  • Repose des ressorts de rappel de l’axe.
  • Repose du plateau électrique. Si vous n’avez pas cassé les soudures, il faut donc le refaire pivoter et coulisser. Tout cela en évitant d’en casser une, de soudure.
  • Revissez la broche électrique en faisant attention à ses joints verts.
  • Revissez les connexions de la bobine de l’actuateur
  • Reposez la tête d’axe de l’actuateur (ci-dessous)
  • Ressoudez les broches cassées (ci-dessous)
  • Reposer le cache en plastique sur la broche et le capteur de température.

Repose de la tête d’axe d’actuateur

  • Positionnez la tête de l’axe en vérifiant que sa position au point mort correspond aux mesures faites avant le démontage (méthode au choix)
  • Maintenez en position le pied d’axe avec une clé plate.
  • Revissez la vis en tête d’axe. Inutile de serrer cette vis très fort, elle sert juste à sertir la tête conique.
  • Re-mesurez la position de l’aiguille de tête d’axe après remontage. Si la position est fausse, re-déposez la tête et corrigez.

Soudure des connexions de la broche

Si vous avez cassées des soudures de la broche pour sortir le plateau électronique, il faut maintenant les ressouder.

Plusieurs de solutions s’offrent à vous.

Soudure à la pointeuse de précision

Les connexions d’origines sont pointées; le mieux est donc de les re-pointer. La taille des soudures est très petite, vous aurez donc besoin d’une pointeuse très précise. Attention, même avec une pointeuse très précise, vous serez sans doute gêné par une des tiges filetées.

Nous avions réglé ce problème en meulant une grosse encoche dans une de nos tiges de pointeuse.

C’est donc une solution à réserver à des tiges déjà un peu usées. Sur la photo, nous n’avions pas trouvé cette solution et on voit bien deux « soudures » moches. La méthode utilisée étant très dangereuse, je m’abstiendrai de la décrire ici.

Soudure à l’étain

Le corps de la pompe de distribution chauffe assez peu. Une soudure à l’étain n’y fondera donc pas. En revanche, l’étain ne sert pas à solidifier la connexion. Il sert à conduire l’électricité. Vous devez donc réaliser cette liaison, ce qui peut se faire de plusieurs façons :

  • en enroulant du fil de fer fin autour des broches
  • en réalisant une bague en cuivre avec du fil électrique (1mm2)
Après avoir liées les 2 broches, noyez la connexion avec une goutte d’étain.

Repose du régulateur

  • Positionnez le régulateur sur la pompe en plaçant bien la bille du bout d’axe dans l’encoche du tiroir de régulation. Si vous êtes à côté, vous n’arriverez pas à replacer l’actuateur correctement. Inutile donc de forcer comme un bourrin.
  • Nettoyez le joint présent entre le régulateur et son couvercle avec du papier (pas d’essence). Il faudrait normalement le changer.
  • Reposez le couvercle de régulateur.
  • Reposez les vis du régulateur sans les serrer.
  • Calez le régulateur sur les marques faites au démontage (pointe à tracer ou stylo peinture).
  • Serrez les vis du régulateur.
  • Re-connectez le retour de gasoil. Il faudrait normalement changer ou recuire les joints en cuivre du retour de gasoil.
  • Revissez et re-connectez la broche électrique.

Purge de l’air du circuit d’injection

Le fait d’ouvrir la pompe fait rentrer de l’air dans le circuit d’injection. Cela risque d’empêcher le redémarrage. Pour parer à ce problème, il faut donc purger l’air du circuit d’injection.

  • Après avoir remonté la pompe, ne remettez pas la vis de retour de gasoil en haut de la pompe
  • Remettez le contact 5 ou 6 fois sans démarrer pour que la pompe électrique du réservoir remplisse la pompe à injection.
  • Reposez ensuite la vis du retour de gasoil.
  • Essayez de démarre ainsi. Si vous ne démarrez pas, il faut purger les tuyaux des injecteurs.
  • Dévissez un peu les tuyaux d’injecteur de tous les injecteurs.
  • Faites tourner le démarreur jusqu’à ce que le gasoil sorte par les tuyaux.
  • Resserrez les tuyaux au fur et à mesure qu’ils se mettent à couler.
  • Vous devriez alors démarrer sans problème.

Et maintenant on démarre…

Je me souviens qu’on m’a signalé une fois un cas ou le redémarrage n’était pas possible. Cela peut venir d’un mauvais positionnement du capteur de tête d’axe ou bien d’un circuit d’injection mal purgé.

Le ralenti peut également être modifié à cause d’une repose approximative du régulateur. Normalement, vous devriez alors régler le ralenti via le diagnostique au port ODB. Vous pouvez cependant le modifier d’une autre manière.

Moteur au ralenti, dévissez légèrement les vis de fixation de l’actuateur. Faites coulisser l’actuateur en donnant des petits coups dessus. Face à la voiture, faites le coulisser vers la droite pour augmenter le ralenti, vers la gauche pour le réduire. Une fois le ralenti ok, resserrez les vis.

Ne déplacez pas trop l’actuateur et sachez que ce réglage est vraiment du bricolage.

Quelque temps après cette intervention, vérifiez si vous avez des fuites au niveau du régulateur. Il faudra alors peut-être changer le joint du couvercle.

Voilà c’est fini !

Vous avez pu voir que ce n’est pas très compliqué mais que cela demande une bonne expérience de la mécanique. Donc si vous ne vous en sentez pas capable ou voulez évitez de prendre des risques, voyez plutôt à faire changer le régulateur chez un bon diéseliste.

Personnellement, j’ai roulé 2 ans sans problème et j’ai récemment croisé ma Golf qui roule encore 6 ans après.

Sources d’informations

Remerciements

Cette intervention date de 2006. A l’époque, j’avais publié une première version de ce tutoriel sur un blog qui ne contenait d’ailleurs que ça. La version que vous pouvez lire ici a en partie été revue grâce aux commentaires et mail envoyés par les visiteurs de ce petit blog.

Merci donc, aux visiteurs qui avaient pris le temps d’apporter leurs précisions ou corrections ou simplement de dire « Merci ».

Un de ces visiteurs m’avait d’ailleurs envoyé un autre tutoriel qui sera repris ici lors d’un prochain article.

En attendant, bonne route.

Catégorie : Tutoriels

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34 Commentaires to “Diesel avec accoups à l’accélération et ralenti instable
(Golf 3 1.9L TDI et beaucoup d’autres…)”

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  1. Lebosch dit :

    avant de démonter je te conseil de relire mes post plus haut. J’ai eu les même symptômes je crois et j’ai pu résoudre en réglant la position de l’actuateur. en serrant deux vis seulement et les autre juste contre histoire d’avoir un étanchéité sinon le carburant va gicler le réglage droite gauche a l’air correcte d’après tes dires donc fais le pivoter, donne des petits coups de maillet pour ce faire. Par pivoter je veux dire glisser l’actuateur vers toi ou vers l’habitacle.juste le coté droit ou le coté gauche donc tourner dans le sens ou l’inverse des aiguille d’une montre,juste un peu bien sure. Essaye ça avant de démonter. tes secousses ont elles disparue? Si oui continue tu chipote au bon endroit courage 😉

    • Richard dit :

      Merci d’avoir répondu à Gaspardos, j’étai en effet pas dispo du tout et ça ne me dérange pas du tout. Les comentaires sont là pour ça.

      Au passage, tu as réussi à régler ton problème de circuit de refroidissement ?

  2. Lebosch dit :

    Salut Richard,

    J’espère que ça va mieux et suis content de te savoir a nouveau parmi nous!
    pour mon souci je t avoue ne plus rien y comprendre.
    pompe à eau neuve j’ai fait aussi la distribution même si la pompe est séparée. Résultat?
    Rien les petit bruits de claquement à froid ont disparu par contre. Donc nettoyage au tuyau d’arosage du petit radiateur du chauffage habitacle et maintenant j’ai du chauffage, il était encrassé grave.
    Mais j’ai toujours cette durite du bas froide et le radiateur ne chauffe pas sur toute la surface un coté froid et l’autre chaud. Tout roule bien pourtant et elle ne chauffe pas en t°. Une consommation anormale par contre pour un 1.6 essence et je me suis laissé dire que la consommation anormale serait due à ce problème de circulation de refroidissement. J ‘en suis là Richard il ne me reste plus qu’une seule chose le radiateur, bouché? entartré? l’aiguille de t°de l’huile reste sur 60° et ne bouge pas par contre celle du radiateur est bonne mnt j’ai un bon 90° depuis que j’ai changé le thermostat.
    Ton avis sur ce problème est le bienvenu merci d’avance.

    • Jérémy dit :

      Pour ton histoire de différence de t° dans le circuit de refroidissement, il est tout a fait normal d’en avoir une plus chaud en haut qu’en bas. Logique puisque c’est un circuit de refroidissement. Mais pas avec un si gros écart que le tien. Il y a forcement un souci de circulation.

      Tu as déjà débouché le radia de chauffage. C’est une bonne chose mais n’implique rien sur ton circuit principal de refroidissement car normalement ton circuit de chauffage est auxiliaire ( repiqué sur ton circuit moteur ).

      Donc en premier lieu pour être sur et certain que ça ne vient pas de ton circuit moteur, vu que tu as plusieurs calorostats, supprimes complétement le centre d’un vieux pour avoir un libre passage complet (clapet , bulbe , garder juste le tour avec le joint ). Ensuite procéder au même nettoyage de ton radiateur moteur que celui que tu as fait pour le chauffage ( peut être est-il lui aussi colmaté par de la boue ). Essayer aussi de procéder de même pour les durites de petite section qui peuvent se boucher aussi .

      Après ça, si il y a toujours un problème de circulation, ça va se compliquer car, si tu as déjà fait la pompe à eau, cela ne peut venir que du bloc moteur. Le joint de culasse pourrait être colmaté par des paillettes de rouille qui ce sont détachées des chemises et qui ont bouchées les trous de passage d’eau dans le joint donc dépose de culasse obligatoire.

      Tout ce commentaire, sans connaitre particulièrement ton moteur, est basé sur une logique de diagnostique standard. Il peut y avoir des variantes en fonction des accessoires ou des différences de moteur. Je vais rechercher des infos sur ton moteur histoire de voir si ça s’applique bien au tient.

  3. Lebosch dit :

    Je te rappel que je suis en Allemagne à Cologne et que de ce fait je me tiens à votre disposition pour tout et n’importe quoi.
    Si toi ou ton frère trouvez des pièces ou même une voiture dans ma région je me ferai un plaisir de m’occuper de ça. Je sais que parfois c’est moins cher ici n’hésite pas.

  4. Lebosch dit :

    Merci Jérémy,

    C’est un moteur 1.6 essence de 1995 elle a 140.000km à son actif 1ère main une personne âgée comment est ce possible que ça arrive ce genre de chose. y a t il un risque sur longue distance? le joint de culasse risque d’en prendre un coup? Peut tu préciser, j’ai pas bien compris la partie où tu explique comment écarter l’hypothèse du circuit moteur, que dois je supprimer? pourquoi l’aiguille de température d’huile reste inactive? Je pense rouler à froid d’où la consommation abusive. Merci pour tes réponses 🙂

    • Jérémy dit :

      bonjour ,

      pour être sûr que le calorostat même neuf ne soit pas défaillant supprime le noyau sur un vieux pour ne remonter que le bord avec le joint. Pour cela coupe sur les trait rouge du lien ci dessous , tu sort tout le centre et remonte sur la voiture la rondelle avec le joint qu’il te restera.

      http://imageshack.us/photo/my-images/526/calorstats.jpg/

      Par contre, concernant ton huile qui ne chauffe pas, c’est d’après ton tableau de bord ou via un autre moyen (thermomètre ou diag) ?
      Si c’est via tableau de bord, la sonde est peut être défectueuse et indique une mauvaise info à ton mano et à ton calculateur.

  5. audi801.9tdi dit :

    bonjour a tous les lecteurs
    alors voila mon soucis
    j ai une audi 80 1.9 tdi je l ai acheté avec 1 problème de ralenti
    je me suis dit pas grave c est l actu
    donc demontage j ai remarqué a deja été reparer une soudure avait lacher j ai ressoudé
    remonté demarrage quart de tour 2 ou 3 fois
    puis apres catastrophe plus moyen de demarrer
    en insistant elle demarre mais tiens pas le ralenti puis cale puis ne demarre plus !!
    j aurais besoin de conseils svp

    • Lebosch dit :

      Salut audi801.9tdi

      tu n’aurais pas acheté celle de Gaspardos par hasard? voir plus haut? 🙂

      Vu qu’elle ne démarre plus depuis que tu a entrepris la réparation, je suppose que ton actu est pas en place. Voir plus haut pour les réglages. Bonne chance

  6. edwing dit :

    salut tout le monde merci de l astuce sa faisait 5 ans que ma golf avait la maladie de parkinson.
    j ai l impression d avoir changé de caisse.
    salutation a tous. edw

  7. audi801.9tdi dit :

    salut lebosch
    nan je suis du 68 en alsace donc aucune chance lol
    ma voiture a re demarrer au quart de tour apres avoir constaté la reparation puis la soudure qui a lacher
    mais par la suite elle demarre tres tres mal tiens pas le ralenti puis quand elle cale elle demarre plus 🙁

  8. golf76 dit :

    bonsoir richard j ai un gros souci avec ma golf 4 tdi 110 chevaux j ai ma voiture qui c est arréter en roulant je l ai passer a la valise et c est l actuateur qui est hs. j en est racheter un tout neuf et ma voiture ne veut pas démarrer……………..merci par avance

  9. golf76 dit :

    de quoi sa pourrait venir…………..??? mauvais réglage de l actuateur? mauvais positionnement?

    • Jérémy dit :

      bonjour ,

      votre voiture s’est arrêtée en circulation , cela ne correspond pas du tout au problème décrit sur ce topic.

      Au diag, qui n’est qu’une aide au diagnostique, le défaut relevé est tiroir de régulation , mais cela ne veut pas dire qu’il est HS cela veut simplement dire que le calculateur a un souci avec cette pièces .

      Donc avant le remplacement complet, il aurait fallu vérifier ce que dit le diag en contrôlant tout ce qui tourne autour de ce boitier ( connecteur , tuyau d’alim et de retour en gazoil , distribution ). Il se peut aussi que le défaut relevé soit l’actuateur , mais que le problème vienne du corps de pompe qui n’est plus commandé par l’actuateur par le fait de la casse d’une pièce interne. Cas très difficile à vérifier.

      Dans le cas de ce topic (accoups à l’accélération et ralenti instable pour cause de limaille), les problèmes de démarrage proviennent généralement d’un mauvais positionnement du régulateur ou de présence d’air dans le circuit d’alimentation (purge du circuit d’injection à réaliser).

      Mais dans votre cas cela pourrait venir d’une chose complètement différente puisqu’elle ne marchait plus du tout pas avant le changement du régulateur.

      La seule chose sûre est que votre régulateur est bon puisqu’il est neuf (pas de limaille, pas de soudure cassée).

      Je vous conseille de re-déposer le régulateur pour vérifier si vous ne voyez pas rapidement un blocage du tiroir de régulation dans la pompe. A la repose bien s’assurer que la tige de l’axe de régulateur est bien positionnée dans l’encoche de la bague de régulation de débit.
      Si après remontage elle ne démarre toujours pas:
      – purge du circuit d’injection (devrait même être vérifié avant de re-déposer le régulateur)
      – jouer sur la position du régulateur

      Si ça ne marche toujours pas, il faudra faire les vérifications diverses qui auraient du être faites avant le changement du régulateur:
      – nappe électrique du régulateur
      – tuyau d’alim
      – …

      Sans être sur le moteur, c’est assez difficile de donner des conseils sur des pannes sortant de l’ordinaire.

      cdlt
      jeremy

      • golf76 dit :

        merci pour votre réponse Jérémy………..l année dernière j ai eu le même problème la voiture a l arrêt elle c est arrêté et impossible de redémarrer……………en plus j ai le voyant de préchauffage qui clignote au bout de 1 ou 2 min en laissant le contact donc l année dernière j ai eu le même souci je l ai passé a la vag et j avais actuateur pompe hs en gros j ai changé la pompe a injection et elle a redémarré……….c était l’année dernière c était une pompe d occas…………. et il y a peu de temps rebelote la voiture la voiture s arrête, passage a la vag et c est encore l actuateur qui est hs donc un peu énervé j ai acheté un actuateur tout neuf pour le monté sur ma voiture comme la vag me disait encore actuateur hs…………la je l ai monté sur ma voiture est impossible de démarrer et je sais pas trop d ou sa vient………..je suis vraiment perdu…………….je vais contrôler le cablage………je pensais aussi au capteur pmh de la boite a vitesse…………….pourtant je suis sur que j ai bien mis la tige de l’axe de régulateur dans l’encoche de la bague de régulation de débit…………………….quand vous dites « un blocage du tiroir de régulation dans la pompe » je vois pas trop ce que vous voulez dire…………..

        merci encore Jérémy

        bonne soirée

        • Richard dit :

          Le tiroir de régulation est la pièce à l’intérieur de la pompe qui est commandée par le régulateur. Le fonctionnement de la pompe est détaillé dans une des sources d’infos.

          Par contre le fait que tu ai 2 fois le problème me ferait plutôt penser à un problème externe à la pompe qui finirait par l’endommager.

          • golf76 dit :

            Le tiroir de régulation, c est la pièce ou la tige de l’axe de régulateur se met? si oui bah elle coulisse normalement de gauche a droite sans forcer……………………je vais voir pour le câblage et le capteur pmh si elle démarre toujours pas, je démonte la pompe et je l apporte chez un diéséliste qui me montera l actuateur……………………je voulais savoir si l actuateur est mal placé dans la pompe la voiture peut ne pas démarrer? pour être sur qu’elle démarre y a t il une façon de poser l actuateur tout a droite tout a gauche au centre? merci

            • Richard dit :

              Malheureusement aucune position en butee garanti le demarrage. Cest pour ca qu’on conseille de marquer sa position avant de le deposer.

              • golf76 dit :

                je vais l emmener chez un diéséliste avec le banc le positionnement de l actuateur sera bon …………….merci richard

  10. julien dit :

    Bonjour,

    Je souhaiterais refaire les joints de ma pompe (golf 3 tdi 110).
    Si je ne touche pas aux composants électriques, il n’y a pas de difficulté particulière ? (je touche assez bien en mécanique pure (culasse, distri, trains, freins, essieux…)

    Je ne vois pas exactement de quelle pièce vous voulez parler quand vous dites « marquez la position du régulateur »

    C’est quelle pièce le régulateur ?

    Merci !

    • Richard dit :

      Le régulateur c’est l’étage supérieur de la pompe qui contient l’électro-aimant, le capteur de position, le cateur de température gasoil…).
      Ce modèle de pompe est appelé RED pour Régulateur Electronique de Distribution.
      C’est ce que beaucoup ici appelent « actuateur » alors que l’actuateur c’est juste l’électro-aimant du régulateur.

      Je te conseille de regarder la listes des sources d’infos.
      Le fonctionnement des pompes de ce type y est détaillé.
      Il y a aussi un lien vers un superbe tuto de réfaction de pompe d’un autre modèle pour te donner une idée du boulot.

  11. julien dit :

    en fait, ma fuite provient principalement des deux joints principaux de la pompe, c’est à dire celui au-dessus, et celui au-dessous de l’actuateur.

    j’ai bien feuilleté ton tuto, ainsi que celui de remise en état d’une pompe Bosch.
    des infos si bien détaillées sont précieuses.

    Donc si je comprends bien, en desserrant le boitier de régulation, il a la possibilité de bouger (trous oblongs) ?

    Merci pour ta réponse super rapide !!

    • Richard dit :

      Tout à fait. Du coup c’est problématique de le déposer et de le reposer sachant que 0,5mm a un effet énorme pouvant carrément empêcher de démarrer.
      Cette position impacte aussi le régime ralenti.

      C’est pourquoi on doit normalement faire des réglage via VagCom pour s’adapter. Malheureusement je n’avais pas rencontré ce problème à l’époque et je n’ai jamais pu me pencher sur ces réglages.

      La bidouille consiste à repositionner le mieux possible et à améliorer le positionnement moteur tournant pour retrouver le meilleur ralenti.

  12. julien dit :

    Ok, merci pour tes conseils.
    Je possède VAG-COM, ainsi que le cable, je verrai donc pour l’affinage des réglages.

    Je te dirai ce qu’il en est, j’espère que ce sera pas trop la misère…

    Bon week-end

  13. golf76 dit :

    salut julien je voulais savoir tu es d ou sans indiscrétion? comme tu as la vag si tu es pas trop loin de chez moi si tu peux te déplacer je dirai pas non même a te payer………………………

  14. julien dit :

    Salut,

    Je suis d’Alsace.
    Je pensais attaquer la PI le week-end prochain (on a la chance d’avoir 2 jours fériés supplémentaires, dont le vendredi saint ^^)

    J’ai lu qu’il y avait des paramètres de régime de ralenti à noter AVANT le démontage de la PI.
    Peux-tu me rappeler lesquels exactement ?

    • Richard dit :

      Si tu parles de ce qui est dit dans l’article, cela concernait la position du régulateur. Cherches le paragraphe « Déconnexion du régulateur ».

      Ca n’est pas vraiment un réglage de ralenti. C’est juste pour remonter comme cela était à l’origine.

      Un conseil, essaye de nettoyer le régulateur avec une bonne soufflette après l’avoir déposer sur établi. Mais sans le désassembler complètement. Ca évitera les problèmes de soudures cassées et le positionnement du capteur de position qui est vraiment chaud.

      Si ça suffit à régler le problème même temporairement, je mettrais l’article à jour.

  15. golf76 dit :

    je suis de Normandie.
    ma voiture veux toujours pas démarrer j ai mis l actuateur de gauche a droite de droite a gauche en le faisant coulisser doucement sa démarre pas je suis déprimé……………….

  16. julien dit :

    j’ai acheté le cable sur ebay pour une 20aine d’euros, si jamais tu veux te lancer, ce n’est pas une opération ruineuse
    (si tu comptes le temps et le carburant pour te rendre chez qq’1 qui l’a, tu y es presque aussi)

    bon courage

  17. audi801.9tdi dit :

    salut julien
    je connais le systeme pour changer les joints de pompe
    et je possède la douille speciale golf3 c est a dire 3 pans
    tu est en alsace haute ou basse ?

  18. golf76 dit :

    pompe déposer chez un diéséliste j en est trois pompes……………..
    celle d origine 300 000km
    une acheter il y a 1 ans 200 000km
    une acheter il y a 1 mois 120 000km

    donc le diéséliste m appelle pour me dire:

    celle qui a 120 000km il y a le vérin de casser
    celle de 200 000 km monter sur ma golf il y a 1 moi encore pompe gripper …………….
    donc il y a celle qui a 300 000km qui est en bonne état il on remis l actuateur dessus la c est bon…………..il faut que je la monte et j espère que sa va être bon qu’elle va démarrer…………..

  19. thomas dit :

    bonjour richard! tu est un bon donc je texplique mes symptomes ma golf 3 gt tdi 90 a du mal a demarer ensuite elle demare et en roulant elle donne plus rien mis a part de la fumer blanche pendant 5secondes et elle reroule bien et sa recomence 2 klm apres!merci a toi richard le sauveur!

  20. golf76 dit :

    pompe bonne tester sur banc capteur pmh neuf et voiture démarre toujours pas…………………..quelqu’un pour me renseigner????

    • Richard dit :

      Ce qui confirme que tu as bien un problème externe à la pompe. Il est même probable que ce problème endommage tes pompes.

      Même si le diag t’as signalé ce défaut, ça ne veut pas dire que c’est ce problème là qui a fait s’arrêter ta voiture.

      Il faut tout vérifier:
      – tension et calage de la distri
      – pb de capteur pmh ?
      – est-ce que le gasoil arrive à la pompe
      – purge du circuit de distri. est-ce que le gasoil arrive à chaque injecteur ? Voir dans chaque chambre.
      – problème injecteur ou soupape ?
      – est-ce que toutes les bougies de préchauffages sont bonnes ? (je pense pas que ce soit ça mais bon)
      – est-ce que les compressions sont bonnes ?
      – est-ce que ca pétarade un peu mais que ca n’arrive pas à se maintenir une fois démarreur arrêté ? ou est-ce qu’il n’y a aucun bruit d’explosion ?
      – vérifie tes fusibles. aucune raison particulière mais test gratuit, simple et rapide.

      Juste 2 trucs.

      Vu que la première fois, ta voiture s’est arrêtée en roulant, il s’agit pour moi d’un problème de combustion et non d’un problème spécifique au démarrage.

      Comme aucun autre défaut ne semble signalé, ton problème doit être d’ordre mécanique (ex: calage distri) et non électronique (ex: sonde hs).

      Ca permet déjà de s’orienter un peu.

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